4強度校核
為了更好地發(fā)揮材料塑性性能的潛力,按彈塑性分析法對筒體進行校核。
氨洗塔簡體采用的是雙層熱套結構,材料為16MnR,屈服強度cr,=325MPa,熱套時過盈量控制在0.15—0.25%D.
在內(nèi)、外筒材料同時產(chǎn)生屈服時,筒體所能承受極限壓力Pl為:
當內(nèi)筒出現(xiàn)穿孔破損時,外筒材料屈服時,所能承受的極限壓力P為:
按第三強度理論外徑公式計算,當內(nèi)筒穿孔破損時,造成外筒瞬間失穩(wěn)的爆破壓力Pb為:
通過計算得出,為了保證氨洗塔的安全運行,操作壓力應控制在l2.04MPa以下。
5用聲發(fā)射監(jiān)測進行安全評估
在氨洗塔運行過程中,蘭州石油機械研究所石化設備檢測公司于2004年l1月18日對定期檢驗中發(fā)現(xiàn)問題的第一筒節(jié)進行了局部聲發(fā)射監(jiān)測。由于裂紋擴展和電化學腐蝕所產(chǎn)生的聲發(fā)射信號的特征不同,故采用了兩種不同頻段的傳感器(中心響應頻率分別為150kHz和30kHz),共進行了兩次聲發(fā)射監(jiān)測。監(jiān)測過程中,壓力變化范圍為10.1l—l1.7MPa.
聲發(fā)射檢測采用WAE2002全波形數(shù)字式聲發(fā)射測試儀,采取了局部監(jiān)測方式對缺陷部位進行檢測,由于氨洗塔是雙層熱套結構,故傳感器布置在第一筒節(jié)的環(huán)焊縫上,傳感器按三角網(wǎng)絡形式排列,實施平面定位布置,傳感器以磁夾具方式固定。聲發(fā)射檢測結果為:在運行監(jiān)測過程中,未采集到具有活性的聲發(fā)射信號,因此該氨洗塔按原操作參數(shù)安全運行至2005年7月(陜化化肥股份有限公司化肥廠年度系統(tǒng)大檢修計劃在7月份進行,到時將請該設備制造廠家對其進行徹底維修或更換)。
6結束語
自發(fā)現(xiàn)氨洗塔腐蝕嚴重到維修及安全評定,在補焊維修上,企業(yè)意見基本一致,并且非常積極主動,補焊維修進行得很順利。但在補焊結束后,是否該安全評定卻產(chǎn)生了很大分歧,一部分人認為,作為老企業(yè),不論從技術方面,還是管理經(jīng)驗,對此次補焊維修的可靠性和安全性都應該給予充分的確定,不必要進行安全評定。另一部分人則持相反態(tài)度,他們認為,此次補焊維修最大的缺陷是維修資質(zhì)問題,根據(jù)《壓力容器技術監(jiān)察規(guī)程》,一是維修方案不是由壓力容器制造廠家制定的;二是補焊過程存在違規(guī)現(xiàn)象,如未進行焊前預熱、焊后保溫等措施;三是采用焊材的規(guī)格及材質(zhì)是否符合要求。針對存在的問題,集團公司召集有關技術和安全管理人員多次進行探討,在企業(yè)所在地市、縣安監(jiān)部門及技術監(jiān)督部門的督查和協(xié)調(diào)下,形成了共識,氨洗塔雖經(jīng)補焊維修,隱患依然存在,必須進行安全評定。意見一致后,化肥廠立即派專人前往蘭州,與蘭州石油機械研究所石油化工設備檢測公司聯(lián)系,在短期內(nèi)完成了檢測和安全評定,并得出了可以安全運行至年度系統(tǒng)大檢修的結論。
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